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                  弃水电站报价调减策略执行后,梯级总弃水量降至 262.6万m ,降幅接近 98%,其中阿海、观音
              岩弃水问题得到彻底解决。然而由于爬坡约束、计算精度等原因,当前阶段出清结果中仍存在少量弃
              水,故继续对弃水电站上游电站出力进行限制,图 9为上游乌弄龙、阿海时段出力控制情况。可以看
              出,仅削减乌弄龙 47、49、50等时段送端市场中标出力无法满足弃水处理要求,故继续削减其外送
              出力。

















                                               图 9 乌弄龙、阿海时段出力削减过程

                  由于外送计划发生改变,重新开展第二轮送、受端现货市场出清。
              4.3.2 第二轮迭代计算 受端市场现货出清完成后,耦合弃水电站上游电站时段中标出力约束,重新
              开展送端市场现货出清计算。图 10为第二轮迭代计算得到的部分代表性外送电站总出力过程,此外,
              根据各电站送受端市场全时段中标出力、最大上下爬坡能力,形成可行出力区间如图所示。可以看
              出,外送电站整体出力过程均位于可行区间内,部分时段紧贴出力边界运行,但未发生越限情况,有
              效保证了各电站送、受端中标出力计划的顺利执行。





































                                            图 10 部分代表性电站可行出力区间及出力过程

                  图 11为第二轮迭代计算得到的送、受端全网负荷平衡图。可以看出,二者均实现全网电力电量
              平衡。值得注意的是,相较第一轮计算结果而言,受端市场各主体中标情况未发生较大改变,然而送

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