Page 126 - 2023年第54卷第9期
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[C] = a[M] + a[K]                                   (10)
                                                          0      1
                                                           a   aω n
                                                        =   0  +  1                                    (11)
                                                      ζ t
                                                                2
                                                          2 ω n
              式中:[C]、[M]和[K]分别为阻尼矩阵、质量矩阵和刚度矩阵;a和 a分别为质量和刚度矩阵系数,
                                                                                1
                                                                            0
              工程中一般忽略质量矩阵系数,即 a= 0 。
                                               0
                  假设结构振动是多阶模态的叠加,则质量矩阵和刚度矩阵可分别定义为多阶模态质量和模态刚度
              构成的对角矩阵。若在水中进行结构动力学计算,则需在式( 10)中考虑水体附加的质量矩阵、刚度矩
              阵和阻尼矩阵。
                  第二步,通过调节数值阻尼,并基于数值计算得到不同的输出阻尼。
                  第三步,当输入阻尼与输出阻尼一致时,认为数值阻尼取值可靠。
                  在空气中以水翼第一阶弯曲模态为例进行数值阻尼等效,调节 a令输入阻尼为 0.002。当数值阻尼为
                                                                           1
              0.3时,结构瞬态动力学计算得到的阻尼比为 0.0057,显著大于输入阻尼,见图 3(a)。说明数值阻尼的
              存在会导致水力阻尼的过预测。在不同数值阻尼下,输入阻尼与输出阻尼的相对误差见图 3(b)。当数值
              阻尼为默认值( 0.1)时,相对误差可达 42%。当数值阻尼取 0.01时,输入阻尼与输出阻尼的相对误差
              在 4%以内,可认为消除了数值阻尼的影响。当数值阻尼进一步减小到 0.001时,振动响应发散。




















                                                   图 3 数值阻尼可靠性验证

              4.2 计算结果可靠性分析 基于模态分析得到水翼第一
              阶弯曲模态振型,见图 4,其在空气中和静水中一致。但
              在水体附加质量的作用下,水中固有频率( 230.1Hz)显著
              低于空气中( 405.3Hz)。根据实验测量              [9] ,该水翼在空气
              中和静水中的第一阶弯曲模态固有频率分别为 425.7Hz和
              214.8Hz。将固有频率模态分析结果与实验结果                   [9] 相比较,
              误差在 7.12%以内,验证了计算设置和计算参数的可靠性。                                  图 4 水翼第一阶弯曲模态振型
                  为验证空化时流场非定常计算的可靠性,定量获取前缘空化的周期性脱落频率,并将其与实验结
              果相比较,见表 1。当空化数 σ在 1.04到 2.02之间时,模拟结果与实验结果                             [9] 吻合良好,相对偏差在
              4.98%到 8.76%之间。
                                                                 [9]
                                          表 1 空化脱落频率实验结果           与模拟分析对比
                          空化数                   1.04       1.18       1.39        1.66           2.02
                                      实验       28.69       34.79      43.95      60.42          88.65
                 空化脱落涡频率 f?Hz
                             ca
                                      模拟       26.86       37.84      46.14      65.41          81.79
                          相对误差                 6.38%      8.76%       4.98%      8.26%          7.74%





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